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液化石油气助龙腾特钢全面投产
龙腾特钢新建1080m3高炉、烧结、炼钢、轧钢项目日前全面投产。
该项目属新建钢铁项目,现场没有焦化煤气、高炉煤气等能源介质用于投产。郑州烨化燃气烘炉公司采用液化石油气进行热风炉烘炉、热风炉烧炉、热风烘高炉、烧结生产、高线加热炉烘炉、铁包及钢包烤包等,帮助龙腾特钢实现全面投产,创造了钢铁项目投产的独特范例。
1、 热风炉烘炉、高炉烘炉及高炉开炉
本次采用液化石油气进行热风炉烘炉,烘炉周期32天,拱顶温度顺利达到1250℃,烟道温度达到300℃,热风炉烘炉完毕。
利用液化石油气进行热风炉烧炉,然后向高炉送热风进行高炉烘炉,烘炉周期10天,炉膛温度达到600℃后恒温、凉炉,然后装料准备投产。
热风炉向高炉的送风温度达到850℃以上,顺利实现高炉开炉。
2、 烧结提前投产
烧结车间如果能够提前投产,将为整个项目的顺利达产扫除一大障碍。
高炉开炉需要准备烧结矿约5万吨,按照目前的价格水平,外购比自产(使用高炉煤气)的价格高约500元/吨。使用液化石油气进行烧结生产比使用高炉煤气增加成本约45元/吨,比外购便宜约450元/吨,总成本降低约2000万元以上。
使用液化石油气进行烧结生产,不但可以降低成本,而且可以提前进行设备调试。如果高炉投产后再使用高炉煤气进行烧结设备的调试和生产,时间安排上将非常不利于高炉的稳定达产。
本次通过对烧结设备烧嘴的局部改造,使用液化石油气的效果良好,烧结矿的产量和质量完全满足了开炉的需要。
3、 高线加热炉烘炉
在加热炉底部炉门处加装4个液化石油气烘炉烧嘴,通过严格的操作控制,比较严格地按照烘炉曲线的要求将加热炉烘炉至950℃,顺利转由高炉煤气加热。
4、 钢包、铁包的烤包
通常采用木柴、焦炭等进行烤包,效果不佳。本次采用液化石油气进行烤包,效果良好。
但应该注意以下情况:烤包设备是按照高炉煤气进行设计的,不能直接使用液化石油气进行烤包,需要按照液化石油气的燃烧特性进行局部改造,否则将造成燃料的很大浪费,烤包效果也不太理想。
液化石油气进行热风炉烘炉、热风炉烧炉、高炉烘炉、高炉开炉技术成熟、安全可靠、成本低廉、效果理想。
液化石油气用于烧结生产案例不多,通过在龙腾特钢的实际使用,取得的满意的效果,为推广使用积累了经验。
至此可以告知钢铁行业的朋友们,即使项目现场没有任何能源介质,通过使用液化石油气,新建的钢铁项目完全可以顺利投产。
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